Swing2Sleep: Elektronik defekt


Heute kam eine Swing 2 Sleep-Feder-Wiege zu mir, nachdem ich vorher schon die Frage erhielt, ob ich mir so eine Feder-Wiege, deren Motor nicht mehr funktioniert, anschauen könne. Ich hatte die ganze Zeit natürlich eine Federwaage im Kopf und mich sehr gewundert, als ich das Gerät dann sehen konnte. Aber seht selbst.

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Das Gehäuse

Irgendwie sieht das Gehäuse etwas mitgenommen aus und an den Kanten kommt ein wenig schmierig-gelbe Flüssigkeit raus . Da liegt es nahe, an einen ausgelaufenen Kondensator zu denken. Somit habe ich das Gehäuse erst mal aufgeschraubt, es sind wirklich nur zwei Schrauben, welche das Kunststoffgehäuse auf einem Metall verschrauben.

Oben im Gehäuse ist der Kleinspannungs-Anschluss verbaut, das ist ein kleiner Riss im Gehäuse, und die Buchse ist lose. Da ich vermute, dass der Kunststoff schon älter ist, versuche ich das Gehäuse vorsichtig auseinanderzuziehen. Was aber nicht gleich zum Erfolg führt. Erst als ich merke, dass der Widerstand an den Seiten am größten ist, finde ich noch Kunststoffrasten. Die lassen sich durch geschickten Druck auf Gehäuse ausrasten und dann springt das Gehäuse auf. Unglücklicherweise ist sehr viel Fett überall und natürlich auch gleich auf meiner Unterlage und an den Fingern…

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Nun, da ich sehe, wie es da drinnen aussieht, frage ich mich, wie das Ganze funktionieren kann. Irgendwo muss doch eine Feder sein, denn die kleinen Motoren können doch keine fünf Kilo hochziehen. Nun ja, ich suche also doch mal die Website von Swing2Sleep auf und sehe, dass da sehr wohl viele Federn dran sind. Das beruhigt mich, denn dann muss sich die Konstruktion mit leichter Handkraft testen lassen.

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Reinigen und prüfen

Ich baue die Platinen aus. Zum Einen, um sie besser betrachten zu können und auch um das Gehäuse, was mir einfach zu schmutzig ist, zu putzen. Nachdem das Kunststoffgehäuse sauber ist, schaue ich mir die Verdrahtung und die Platine an. Zuvor hatte ich schon gesehen, dass der Anschluss an der Stromversorgungs-Buchse beschädigt ist. Vermutlich eine Folge des losen und damit rotierbaren Anschlusses.

Bei näherer Ansicht der Platine entdecke ich noch eine kalte Lötstelle. Beides setze ich wieder in Stand und teste erstmal den ausgebauten Zustand. Mit einem Finger kann das Zugseil belastet werden und dann ist zu merken, dass die Moren langsam nach oben ziehen. Ich weiß nicht, ob die leichte Ruckeligkeit gewollt ist oder aber daran liegt, dass Federn das System anders bedämpfen.

Nun wird das Ganze wieder zusammengebaut, die Schnapphaken werden mit ein wenig Silikonfett bestrichen, sodass sie einfach zugehen und auch wieder einfach aufgehen. Es erfolgt noch ein erfolgreicher abschließender Test.

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Nun kann sich also ein Baby wieder über eine schöne automatisierte Schaukel freuen.

Kenwood Audio Timer AT 80-d: Drehschalter defekt


Mein steinalter Kenwood Timer AT80-d hat eine defekte Anzeige, in der Form, dass die Uhrzeit nur noch im „Adjust Mode“ angezeigt wird. Das hat zur Folge, dass die Timerfunktion nicht mehr wirksam ist. Ein zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Geräten ist also nicht möglich.

Timer schalter


Der Fehler kann an vielen Stellen liegen, Das Timer IC kann einen Fehler haben, ein passives Bauteil kann defekt sein – oder vielleicht ist ein Leiterbahn korrodiert. Also mache ich mich auf die Suche. Von dem Timer-IC gibt es nur sehr schlecht lesbare Datenblätter und die sind ja für mich als Elektroniker immer das Wichtigste. Die optische Kontrolle der wenigen Bauteile und der Leiterbahnen zeigt erst mal keine Fehler. Der Drehschalter macht einen instabilen Eindruck, auch die Lötstellen sehen so aus, dass ich sie sicherheitshalber noch mal vom alten Lötzinn befreie und neu verlöte. Das hilft aber nochnicht.

Platine

Da so ein Drehschalter so aufgebaut ist, dass dort Kontakte mit Hilfe eines durch den Drehknopf bewegten Schleifers geschlossen werden, liegt der Verdacht nahe, dass die Kontakte korrodiert sind. Als Erstes sprühe ich ein wenig Kontaktreiniger „Kontakt 61“ in den Drehschalter.

Nach einigem Hin- und Herschalten funktioniert der Schalter ein wenig besser. Zufrieden bin ich aber noch nicht. Ich öffne den Schalter und sehe, dass die Kontakte durchaus einmal überarbeitet werden können. Was ich dann mit ein wenig Schleifvlies mache.

Kontakte
Schleifer

Dann stecke ich den Schalter wieder zusammen und mache wieder einen Test. Nun funktioniert der Drehschalter wieder einwandfrei. Ich bin froh, dass ich den Timer AT 80-d wieder nutzen kann, denn ich mag die grüne Anzeige.

Timer schalter repariert

Noch eine Schlussbemerkung: Natürlich trenne ich bei jeder Arbeit am Kenwood Timer-AT 80-d diesen von der Netzspannung. Desweiteren nutze ich natürlich eine Schutzeinrichtung. Zum Testen achte ich darauf, dass die Netz-spannungsführenden Teile sicher liegen. Also bitte vorsichtig, wenn ihr so was selbst macht – oder wendet euch an eine Fachwerkstatt.

Eine Pfaff 7570 – Elektronik defekt


Ich wurde gefragt, ob es Chancen gebe, eine Pfaff 7570 mit defekter Elektronik wiederbeleben zu können; da ich ja einige Erfahrung habe in der Reparatur von Elektroniken, habe ich diese Frage bejaht.

Ankunft

Die Pfaff 7570 sieht aber deutlich besser aus als erwartet, die Display-Beleuchtung funktioniert. Allerdings reagiert die Pfaff 7570 Creative nicht auf Tastendruck und zeigt weder im Display etwas an, noch leuchtet eine LED. Ein Druck aufs Nähpedal bringt auch keine Reaktion.

Also schraube ich die Pfaff einmal auf und betrachte die Platine. Es ist interessant: Als Kaufzeitraum wurde mir das Jahr 2000 genannt und da wurden meiner Meinung nach von Pfaff keine Haushaltsmaschinen mehr produziert. Die Platine sieht auch ein wenig anders aus, auch die Bauteile sind zu Teilen anders als in den Paff 7570 welche ich zuvor repariert habe. Hier ist auch erstmalig eine Firmenbezeichnung auf der Platine. Eine Besonderheit noch: Die sauber ausgeführte Reparatur eines Widerstandes. Statt SMD wurde hier ein konventioneller Widerstand verbaut. Ich frage mich, was das für ein Modell ist. Es hat eine Seriennummer, aber war vielleicht fehlerhaft und wurde ursächlich mal aus der Produktion aussortiert. Danach vielleicht mal wieder instandgesetzt. Denn laut Besitzerin ist es ein Neukauf vom Händler gewesen. Aber das ist jetzt alles Spekulation.


Ich habe die Elektronik also repariert und die Maschine wieder zusammengebaut. Sie läuft sehr ruhig und kann auch alle Sonderstiche. Die Pfaff wird nun also so gut verpackt, wie sie geliefert wurde, wieder auf die Reise geschickt und die Besitzerin kann sich freuen, ihre tolle Paff 7570 Creative wieder nutzen zu können. Und ich freue mich, wieder ein Maschine „gerettet“ zu haben.

Widerstand

Sonos Bridge, First Generation, defekt

Die Sonos Bridge funktioniert nicht mehr. Erst einmal weiss ich gar nicht mehr, ob im normalen Betrieb überhaupt eine LED leuchtet oder alles dunkel ist. Also habe ich erstmal im weltweiten Netz gesucht, um das zu klären; und ja, es gibt ein weißes Leuchten im Betrieb und verschiedene Farben während des Hochfahrens und Verbindens der Sonos Bridge.

Sonos Bridge

Also habe ich das Stecker-Netzteil genommen und nachgemessen, da kommen wirklich 5V raus, nein, richtig ist, da liegen 5V an. Da liegt nahe, dass die Sonos Bridge einen Defekt hat. Darum habe ich die Sonos Bridge aufgeschraubt und gleich einen defekten Kondensator gesehen. Auf dem Bild ist zu sehen, er ist einfach aufgeplatzt. Eigentlich ein Fehler, der gern passiert, wenn die Spannung verpolt wird oder zu hoch war.

Elko Aufgeplatzt

Den Kondensator-Rest löte ich aus und ersetze ihn. Interessant ist, dass beim ersten Test die Spannung einbricht beim Einstecken. Es sind nur noch etwa 3V, die der Bridge zur Verfügung stehen. Das ist seltsam, denn das Netzteil liefert 2A und wenn die irgendwo „verbraucht“ werden, dann muss Wärme entstehen. Also habe ich mir einen anderen Stecker genommen, diesen an ein Netzteil angeschlossen und den Strom gemessen. Dieser liegt bei 500 mA und die Spannung beleibt stabil bei 5V. Es ist also davon auszugehen, dass das original Stecker-Netzteil des Sonos, Made in China, defekt ist.

Led Leuchtet wieder

Das Stecker Netzteil werde ich ersetzen und dann sollte die Sonos Bridge wieder funktionieren. Dann bleibt natürlich immer noch die Frage offen, ob denn der Zugriff auf die MP3s auf dem NAS möglich ist; irgendwie habe ich in Erinnerung, dass die Sonos Bridge nur das alte unsichere Samba Protokoll unterstützt. Das werde ich wohl noch mal nachlesen.

Nachdem die Sonos App mich auffordert, ein Update aus der Sonos Bridge zu machen, habe ich das getan und war überrascht, dass ich auf einmal wieder auf das NAS zugreifen kann. Das ist aber leider nicht so geblieben; nur eine Woche später geht’s nicht mehr. Mal sehen, ob was beim NAS passiert ist, denn die Sonos Bridge leuchtet weiter vor sich hin.

Pfaff 7550 – Elektronik defekt


Mir wurde vor ein paar Tagen eine Pfaff 7550 mit defekter Elektronik gebracht. Die schöne Pfaff 7550 kommt also mal auf meinen Tisch und wird eingeschaltet. Es zeigen sich auch gleich die beschriebenen Fehler, das Display leuchtet, zeigt aber nichts an, alle LEDs sind an und bei der Betätigung des Pedals passiert nichts!

Zustand der Pfaff 7550 bei Ankunft

Erste Betrachtungen


Das sieht erst mal interessant aus, um nicht zu sagen, das sieht arg aus. Denn die LEDs und das Display werden vom ASIC und vom Controller angesteuert. Da ich schon mal einen defekten ASIC erlebt habe, weiß ich, was irreparabel ist. Also schraube ich die Maschine auf, um an die Elektronik zu kommen. Dabei ist zu sehen, dass der größte Stecker keine Rastnasen mehr hat. Da er dennoch fest ist, vermute ich, dass er geklebt worden ist. Beim Lösen des Stecker knarzt es auch sehr, da habe ich eigentlich immer Angst, dass die Rastnasen abbrechen, hier sind sie aber schon weg, was mich entspannen lässt.


Als ich dann endlich die Platine frei vor mir habe, sehe ich auf der Platine Spuren von defekten Kondensatoren. Da hatte ich schon mal den Fall, dass ein „ausgelaufener“ Kondensator die Leiterbahn weggeätzt Link hatte. Also reinige ich die Stellen, um zu sehen, ob ein Schaden vorliegt. Die Kondensatoren selbst sind schon mal getauscht worden, wie mir berichtet wurde, und sie sehen auch sehr anders aus als die originalen Kondensatoren. Und hier sehe ich dann auch, warum Hard- und Software-Fehler als „Bug“ bezeichnet werden. Es gibt sie wirklich – die toten Tiere in elektro-mechanischen Maschinen.

Bug In Der Maschine

Fehlern auf der Spur

Die Sicherung auf dem Board scheint defekt zu sein, ich frage mich nur, warum. Denn die Kondensatoren sind ja getauscht worden. Wobei ich das eigentlich nicht mag, da ich dann nicht sehen kann, ob alle Schäden repariert sind.

Es zeigt sich, dass irgendwo auf der Low Voltage Seite ein Kurzschluss vorliegen muss, denn der Widerstand im 5V Bereich ist gering. Also habe ich den Spannungsregler im Verdacht, schadhaft zu sein. Auch das erlebe ich nicht zum ersten Mal, aber das Bauteil ist wieder verfügbar, eben nur viel teurer geworden. Mit etwas Aufwand lässt sich feststellen, dass der Spannungsregler wohl in Ordnung ist, Aber der kurze Stromfluss nach dem Einlöten der neuen Sicherung zeigt, dass ein Stepper-Treiber sehr heiß wird. Auch diese musste ich schon ab und an austauschen.

Es fällt auf, dass die Treiber ICs immer etwas mehr als angenehm warm werden, was ich nicht verstehe, denn bei ruhender Maschine sollte ja kein Strom durch sie fließen. Vielleicht ist es aber nötig, um die Motoren sicher in Position zu halten. Messen kann ich das aber nicht seriös auf einer Platine. Jedenfalls ist die Sicherung wieder kaputt.

Ich löte den Stepper Treiber also aus und messe noch mal den Widerstand im Versorgungs- Stromkreis. Der Widerstand ist nun deutlich höher. Also wieder eine neue Sicherung und ein erneuter Versuch. So eine Freude, die Spannung bleibt stabil und die Sicherung bleibt intakt. Die Pfaff 7550 regt sich wieder, aber es gibt keine Anzeige, nur die Hintergrundbeleuchtung ist aktiv.

Die Tasten sind nicht bedienbar. Ich prüfe also alle Frequenzen der Oszillatoren, um festzustellen, dass an einem Controller kein Takt erzeugt wird. Seltsam, was soll da passiert sein, der Controller regt den Oszillator an und dieser schwingt dann. So das Prinzip. Nur zufällig klopfe ich mal mit der Messspitze auf den Oszillator und der schwingt an. Das finde ich skurril, gehen Oszillatoren kaputt – und wenn ja wie? Rücksprache mit einem Techniker, der mehr Ahnung von Quarzen hat, ergaben, dass Quarze sehr wohl kaputt gehen können. Sie altern und auch mechanische Stöße könnten dazu führen, dass sie defekt sind. Dann könne es eben gut sein, dass durch kleine mechanische Anregung – also Klopfen des Oszillators – dieser kurz anschwingt.

Nun denn, wo bekomme ich so ein Bauteil her? Gesehen habe ich diese Oszillatoren schon, aber ewig nicht mehr im Handel. Das andere sind die Kondensatoren, die der Oszillator braucht, wie groß sind diese? Hier ist erst mal wieder eine große Pause, denn ich muss recherchieren, wie ich einen Quarz ersetzen kann.

ASIC Oszillator

Es geht weiter


Es geht weiter mit der Reparatur der Pfaff Creative 7550 Elektronik. Nach sehr langer Suche und verschiedenen Bestellungen habe ich ein vermutlich passendes Bauteil gefunden. Alles Bauteile in SMD Technik und ich habe immer noch kein ordentliches Lötwerkzeug für diese kleinen Bauteile. Ich träume ja noch von ein ERSA mk2 oder Ersa mk2 mit Lötkolben statt Heisßluft.

Leider finde ich keine Angabe zu den Lastkapazitäten des Oszillators, sodass ich in einer kleinen Versuchsreihe die Beschaltung ausprobiere. Dass ich kein Datenblatt für den Oszillator finde, mag an der unseriösen Quelle liegen. Ich habe, da mein Standard Händler Reichelt ihn nicht in der passenden Bauform hatte, natürlich die Suchmaschine bemüht und bin bei den seriösen Händlern immer auf horrende Versandkosten gestoßen, also 25€ Versand bei 1,44€ Warenwert, ist schon schrill, da habe ich auch Ebay und Amazon gesucht.

Als ich dann endlich was elektromechanisch Passendes gefunden hatte, habe ich es bestellt und leider nicht auf die Verfügbarkeit von einem Datenblatt geachtet. Darum der Aufwand mit der Versuchsreihe für die Kondensatoren.

Pfaff7550 Fertig

Ein Resümee

Das alles hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und war wirklich langwierig. Es funktioniert jetzt. Neben den schon gewechselten Kondensatoren, welche ich auch noch mal auslöten musste um ggf. Schäden darunter zu finden, habe ich auch noch weitere Kondensatoren ausgetauscht, da es nach langer Ruhezeit der Maschine schon mal zu Einschaltverzögerungen kam. Unter einem schon zuvor gewechselten Kondensator gab es einen Schaden, dem ich nur mit Hilfe langwierigen Messens auf die Schliche kam. Vielleicht werde ich demnächst keine Maschinen mehr zur Reparatur annehmen, an denen zuvor schon die Elektronik bearbeitet wurde. In diesen Fall hat mich die Reparatur viel Zeit gekostet, weil es ein unbekannter Fehler an zentraler Stelle war und dann noch ein Fehler an einer vermeintlich schon reparierten Stelle. Dieser Bericht gibt eigentlich nicht wieder wie viel Zeit, Geduld und Frustration die Arbeit in Anspruch genommen hat.

Ich danke der Nähmaschinen Besitzerin für Ihr Vertrauen und ihre Geduld!